
| Я здесь воскрес. Родился вновь, |
24 марта 1961 открыто Мегионское месторождение нефти.
Находится в Нижневартовском районе ХМАО в юго-западной части Нижневартовского нефтегазоносного района Среднеобской нефтегазоносной области.
Месторождение расположено в долине р. Оби, возле пос. Баграс. Оно приурочено к Мегионскому локальному поднятию в южной части Мегионского вала Нижневартовского свода. Простирание северо-западное. Размеры 23 х 10 км, амплитуда по кровле верхнеюрских отложений равна 80 м.
Летний полевой сезон 1957 г. можно считать началом освоения площадей в Широтном Приобье. Тогда Томская геофизическая контора начала подготовку к выполнению больших объемов гравиметрических и сейсмических работ на территории Тюменской области.

ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" было образовано в 1993 г. на базе государственного производственного объединения "Мегионнефтегаз". В 1995 г. на основании Постановления правительства РФ № 000 от 01/09/95 в качестве взноса в уставный капитал вновь образованной НК "Славнефть" было передано 45% голосующих акций компании, находившихся ранее в государственной собственности.
В соответствии с уставом компании основными видами ее деятельности являются поиск, добыча и транспортировка углеводородного сырья, других полезных ископаемых. Структурные подразделения, входящие в состав ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", могут выполнять практически все сопутствующие добыче нефти работы: бурение, транспортное обслуживание, работы по монтажу вышек, капитальный ремонт скважин и оборудования, строительство и содержание дорог; обеспечение электроэнергией, оборудованием и материалами; обустройство месторождений. С участием компании созданы два совместных предприятия с бельгийской фирмой Micko Finance & Trading Co, которые осуществляют внедрение новых технологий разведки и добычи нефти, занимаются эксплуатацией перспективного с точки зрения сохранения экологии оборудования, - СП "МеКаМинефть" и СП "Соболь".

В августе 1958 г. на берегу таежной р. Меги у пос. Баграс высадился геологический десант, приплывший из Нарыма Томской области. Так возникла Нижне-Вартовская партия глубокого бурения треста «ЗапСибнефтегеология». Начальником партии стал , старшим геологом , старшим инженером . Поисковое бурение в пределах этой структуры проводила Усть-Вахская нефтеразведка, начальником которой был , старшим геологом , старшим инженером по бурению . |
|
| Местоположение в натуре скважины № 1 указано комиссией в составе начальника Усть-Вахской нефтеразведки , ст. геолога и топографа Колпашевской ГФЭ . Акт на заложение скважины Р-1, проектной глубиной 2900 м составлен 8 сентября 1958 г. и утвержден 2 октября 1958 г. гл. геологом Новосибирского ТГУ . Монтаж Мегионской буровой установки проходил медленно, только через девять месяцев были завершены все работы. 2 сентября 1959 г. бригада начала бурение скважины Р-1, окончила 24 марта 1960 г., достигнув пород кристаллического фундамента на глубине 2753,7 м. |




Осенью 1959 г. в связи с передачей геологоразведочных работ из Новосибирского территориального геологического управления в Тюменское ТГУ, партия во главе с вошла в состав образованной Сургутской КГРЭ. На момент передачи скважины тюменцам забой составлял 1730 м.
Начальником Сургутской КГРЭ стал , главным инженером — , главным геологом . Начальником Нижневартовской партии глубокого бурения назначили , старшим геологом , старшим инженером по бурению , техником-геологом .
При бурении были подняты керны с песчаником, слабопропитанным нефтью и резким запахом бензина с интервалов 2291,2—2185,6 (валанжин) и 2462—2452,4 (верхняя юра). Высоким газопоказанием характеризовались песчаники в интервалах , , 2563,5-2542,5 и .
По результатам комплексной интерпретации промыслово-геофизических исследований (нач. ПГП , ст. инженер-интерпретатор ) испытанию подлежало восемь объектов.
Для проведения испытаний на скважину направили старшего геолога Сургутской НРЭ . Вместе с начальником Нижневартовской партии глубокого бурения он прямо на месте руководил действиями бригады.
Испытания скважины с 25 августа 1960 г. по 28 мая 1961 г. проводили старший геолог , старший инженер по испытанию , техник-геолог , буровой мастер .
При испытании первого объекта за 40 часов свабирования получили 50—60 м3 горько-соленой воды.
Испытания второго и третьего объектов не проводились из-за обрыва соединительного патрубка 2,5-дюймовых насосно-компрессорных труб. Ловильные работы проводили при помощи специального инструмента. Расхаживание инструмента результатов не дало. Из экспедиции поступила команда о прекращении работ по ликвидации аварии. В скважине оставлено 111,3 м бурильного инструмента. Подлежащие испытанию второй и третий объекты оказались перекрытыми оставшимся аварийным инструментом.
Четвертый объект оказался «сухим». Нижний горизонт пятого объекта дал небольшой приток воды. 19 ноября при испытании верхнего горизонта пятого объекта получили разгазированную воду с запахом нефти, потом водонефтяную эмульсию. В конце вместе с эмульсией стала подниматься нефть. При тартании было поднято 15 л нефти. Эта первая нефть не имела промышленного значения, но позволяла надеяться на более существенные результаты.
С 20 ноября проводились пробные откачки. Дебит притока воды с нефтью составил 8090 л/сут. (нефти — 70). Пробным откачиванием за период с 20 по 25 ноября было получено 2100 л нефти. Всего в процессе испытания пятого объекта получили 10,48 т нефти. Надежды на промышленный приток нефти не оправдались.
Шестой объект оказался водонефтеносным с дебитом воды от 821 л/сут. до 1008 л/сут. при динамических уровнях 1220—1400 м и незначительном притоке нефти со средним дебитом, ориентировочно определенным в 148 л/сут.
Руководство экспедиции приняло решение о демонтаже буровой установки и перевозке ее на новую точку по «зимнику». Уже заканчивался март, промедление в демонтаже грозило тем, что буровая установка на новое место могла быть доставлена только к концу года.
При очередном обсуждении этого вопроса , , последний заметил, что на каротажных диаграммах значительно выше последнего объекта, в отложениях, которые не считались перспективными на нефть, мог быть нефтенасыщенный пласт. После долгих обсуждений решили рискнуть и провести испытания этого объекта.
21 марта 1961 г. простреляли намеченный к испытанию седьмой объект (в интервале 2178—2175 м).
Уровень жидкости при откачке стал заметно подниматься и несмотря на интенсивный отбор вскоре достиг уровня устья. Начался перелив технической воды, быстро усиливавшийся и вскоре перешедший в фонтанирование. Вместе с водой поступала обильная нефтяная пленка. Примерно через два часа после начала перелива скважина зафонтанировала чистой нефтью.






